機(jī)床采用FANUC 0GE系統(tǒng)控制,初的故障為機(jī)床CRT、伺服都不上電,經(jīng)查為系統(tǒng)提供電源的電源單元損壞,在更換了新的電源后,CRT顯示X、Z軸416、426號(位置環(huán)連接錯誤)報警。此報警一般與線路連接故障、伺服放大器故障、PCB板等的損壞有關(guān)。因?yàn)?個軸同時出現(xiàn)報警,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),初步判定伺服放大器及速度控制PCB板同時損壞的可能性不大,應(yīng)從外部線路查找故障原因。通過分析對PCB的控制原理圖,可以發(fā)現(xiàn),伺服系統(tǒng)所需要的15V、24V、指示燈等的電壓都是是由伺服變壓器18V的電壓提供的。伺服變壓器所提供的18V電壓,通過CN2接口提供給速度控制PCB板的工作所需。在查找外部線路后,發(fā)現(xiàn)是電源變壓器的進(jìn)路保險損壞后造成18V未給出,從而造成報警。
2.2放大器過載報警
機(jī)床采用日本東榮伺服放大器控制,故障現(xiàn)象為運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備后,能夠?qū)崿F(xiàn)伺服電機(jī)的鎖住,但在handle進(jìn)給移動過程中,機(jī)床出現(xiàn)較大震動后,瞬間出現(xiàn)伺服偏差過大報警及伺服放大器AL18(負(fù)載過載)報警,機(jī)床停止。首先檢查了伺服電機(jī)、伺服放大器,但都沒有問題,為此曾懷疑是NC系統(tǒng)或通訊線路有問題。但在MDI方式下監(jiān)視到手動轉(zhuǎn)動1圈絲杠的反饋脈沖數(shù)只有50000pulse,而實(shí)際應(yīng)該為100000pulse( 10mm),為此用示波器檢查了編碼器的反饋脈沖,在從NC板觀測輸入輸出回路的波形時發(fā)現(xiàn)B 相脈沖不*,出現(xiàn)了部分丟失,為此更換了編碼器,故障解決。此故障可從三環(huán)控制原理進(jìn)行解釋,故障是由于位置反饋的脈沖丟失,致使NC系統(tǒng)需不斷增加脈沖數(shù),從而造成了電流值增加,從而出現(xiàn)伺服過載檢測報警。此故障加深了對伺服控制原理的理解也拓寬了分析解決故障的思路。
機(jī)床采用FANUC 0T 控制,在機(jī)床上電后顯示950#即保險斷的報警,檢查后是輸出回路保險短路,所以應(yīng)是外部線路的問題,同時由于是一合閘便有,所以應(yīng)著重查找應(yīng)用閉點(diǎn)的開關(guān)線路。首先查找的是機(jī)床X、Y軸的超程保護(hù)開關(guān)線路,終查明故障是由于X 軸的超程保護(hù)開關(guān)的24V對地造成的。提出這個故障主要是說明對于故障查找應(yīng)首先根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,有側(cè)重點(diǎn)的查找,特別是對于短路故障的查找,如果沒有目標(biāo)的查找,將會造成時間的浪費(fèi)。
2.4 機(jī)床9031(主軸受到束縛,無法按指令速度旋轉(zhuǎn))報警
機(jī)床為臥式加工中心,采用FANUC 18iM控制,主軸高轉(zhuǎn)速為8000轉(zhuǎn),采用高低速控制,在低于3000轉(zhuǎn)/分時,是低速控制交流接觸器吸合,高于3000轉(zhuǎn)時高速交流接觸器控制吸合。故障現(xiàn)象為機(jī)床在上電后執(zhí)行空運(yùn)轉(zhuǎn)時出現(xiàn)了9031報警。
在MDI方式下,如果輸入M19主軸定向,會出現(xiàn)9031報警,但如果輸用M03S**,則只有轉(zhuǎn)速在5000轉(zhuǎn)時才會出現(xiàn)9031報警。9031報警是指電機(jī)無法按指令速度旋轉(zhuǎn),而是停止或以極低轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),所以應(yīng)該是定位有問題或者是主軸功率不夠。由于機(jī)床已經(jīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)過,所以不會是參數(shù)設(shè)定、電機(jī)相序的問題。有可能為電機(jī)的反饋電纜或動力線故障(主軸切換輸出時電磁接觸器是否打開)故障。終查找為控制高速運(yùn)轉(zhuǎn)的交流接觸器的上口進(jìn)電的動力線松動造成。
上海恒稅電氣有限公司 版權(quán)所有 ICP備:滬ICP備19014928號-1GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸